PentueR
|
Napsal: pon 10.08.2015 8:30 |
|
Nováček serveru
|
|
Registrován: 20.7.2015 Příspěvky: 1
|
Zdravím, zkusím dát můj dotaz sem, snad správně... Mám 2D gimbal Eachine Kód: http://www.banggood.com/Light-FPV-Brushless-Gimbal-wMotors-Controller-For-DJI-Phantom-p-968168.html na Phantomu FC 40. Na něm Mobius kameru, vyváženou a přibližně dováženou na hmotnost GoPro. Stále ale mám problém s horizontálními vibracemi, které se přenášejí se do videa. Nikoli jello, ale skutečně vibrace obrazu, hlavně při dopředném letu. Softwarově jsem to už vyladil, ale stále hledám cestu jak se vibrací zbavit mechanicky. Načetl jsem toho spoustu zde i na dalších fórech a pořád si hraju s bumpery. Zkouším tvrdší i měkčí (koupil jsem sadu bumperů pro Zenmuse), zkouším je vyplnit špunty do uší, zkouším tvrdší i měkké připevnění kamery, celý gimbal natvrdo přímo přišroubovaný k Phantomu i přišroubovaný přes gumové podložky a pořád cuká...pořád cuká. Jsou lepší měkčí bumpery nebo tvrdší? Obecně jsem načetl, že tvrdší, ale z pricpipu mi přijde, že přes tvrdší se vibrace přenesou více? Podotýkám, že nevyvažuji vrtule (mám původní co jsou s Phantomem), protože jsem v CZ nějak nenašel na prodej vyvažovačku (přesnou hřídel s opačnými závity)... Poradí někdo? Díky. EDIT 16.8.2015: Odpovím si sám. Problém prakticky úplně vyřešily nejměkčí bumpery ze sady pro Zenmuse, vycpané měkkými špunty do uší...
|
|
Nahoru |
|
|
cita21
|
Napsal: čtv 20.08.2015 15:10 |
|
Protřelejší uživatel
|
|
Registrován: 14.4.2015 Příspěvky: 137
|
|
Nahoru |
|
|
tomas1987
|
Napsal: pon 28.12.2015 19:02 |
|
Mazák
|
|
Registrován: 4.5.2015 Příspěvky: 679 Bydliště: Plzeň
|
Zdravím, mám gimbal odsud z fora ale mám rpoblém. Dnes jsem lítal s gopro hero (ta co nejde vyndat z obalu) a občas se mi stane že se gimbal protočí. Když se protočí, nelze ho vrátit do původní polohy. Pořád se snaží otočit do nové. Lze to nějak řešit? vím jen že rpogram simplebgc mi nešel
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
|
|
Nahoru |
|
|
Amper
|
Napsal: pát 01.01.2016 16:59 |
|
Mazák
|
|
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
|
Netusi nekdo co by mohlo pomoct proti generovani i2c chyb po upgrade na novejsi verzi BGC (te co je ofiko na strankach a slape i na cinskych deskach).
Rozsiril jsem controller o treti osu a protoze na starsi verzi to moc neslo tak jsem udelal update. Ale generuje i2c errory a nejde nastavit. Kdyz odpojim napajeni (lipol pres malej spinanej menic) tak prestanou naskakovat. U starsi verze chyby neskakali i pri stejnym nastavenim.
Napada me zda by nemohl elektrolyt na vstupu
_________________ coptery@FrSky X9E, 3.4m Go-3,EPP Spartan,SkySurfX8,SE.5,MPX Extra 300s@Jeti DC-16
|
|
Nahoru |
|
|
sobi
|
Napsal: pát 01.01.2016 18:35 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 31.7.2012 Příspěvky: 564
|
tiež by ma to zaujímalo - ak vyriešiš, daj vedieť ako. mám rovnaký problém so storm32 doskou - pôvodná, ktorú som odpálil, šlapala v gimbale bez problémov. náhradná z BG sa po zapnutí motorov nedá ani nakalibrovať kvôli i2c chybám. dosky sa na prvý pohľad líšia minimálne v stabilizačných obvodoch.
|
|
Nahoru |
|
|
ddano007
|
Napsal: úte 12.01.2016 13:38 |
|
Mecenáš serveru
|
|
|
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
|
Chlapci, nemate niekto skusenosti s touto odlahcenou verziou gimbalu? Tie klasicke mi slapu dobre, len neviem ci ten odlahceny je dostatocne konstrukcne pevny, ci to neodlahcili az moc
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
|
|
Nahoru |
|
|
Amper
|
Napsal: úte 12.01.2016 15:09 |
|
Mazák
|
|
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
|
Docela by me zajimal rozdil hmotnosti. Ja te vytiskl mechaniku gimbalu na tiskarne (upgrade na 3 osy) a prijde me ze pro normalni let to muze byt fakt lehoucke.
Kdyz s tim clovek praskne tak je vcelku jedno ze plast povoli, vytisknu znova. Ale pokud se zkrouti todle zelezo tak nevim zda sezenes nahradni dily
_________________ coptery@FrSky X9E, 3.4m Go-3,EPP Spartan,SkySurfX8,SE.5,MPX Extra 300s@Jeti DC-16
|
|
Nahoru |
|
|
OK2BUH
|
Napsal: úte 12.01.2016 17:50 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
|
Já mám ten odlehčený a myslím, že rozdíl proti tomu neodlehčenému je pouze v zakrytování motorů, to nemá vliv na pevnost. Je to celé z měkkého hliníku, při nárazu se to ohne ale výhoda je, že se to neláme, vždycky se to podařilo narovnat. Co bychom chtěli za ty prachy.
|
|
Nahoru |
|
|
ddano007
|
Napsal: stř 13.01.2016 6:51 |
|
Mecenáš serveru
|
|
|
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
|
OK2BUH píše: ... rozdíl proti tomu neodlehčenému je pouze v zakrytování motorů... Nie, nie, praveze rozdiel je aj v tom "zakladovom plato", kam je upevneny roll motor, to ma skor trapi, lebo to nesie vahu oboch motorov aj kamery. Kryty motorov su vcelku v pohode. OK2BUH píše: ...Je to celé z měkkého hliníku, při nárazu se to ohne ale výhoda je, že se to neláme, vždycky se to podařilo narovnat... To je fajn info, ten standartny som tiez uz parkrat narovnaval Vdaka za info, mam velke nutkanie zobrat aspon kit, a upgradnut ten moj standartny, bojim sa, ze neodolam
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
|
|
Nahoru |
|
|
sobi
|
Napsal: stř 13.01.2016 7:08 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 31.7.2012 Příspěvky: 564
|
Inak, keď už sa bavíte o tých gimbaloch z GLB, tak ako nástupcu toho 2D odporučujem tento 3D: http://www.goodluckbuy.com/3-axis-brush ... black.htmlZa tie penieze funguje ozaj perfektne, je relatívne ľahký kvôli menšim, ale výkonným motorom a má priamu podporu v kóde APM.
|
|
Nahoru |
|
|
pixel1
|
Napsal: úte 23.02.2016 20:20 |
|
Zkušený debatér
|
|
Registrován: 15.12.2014 Příspěvky: 232
|
Mam prosbu. Delsi dobu jsem nepouzival tento gimbal. A nyni po pripojeni baterie nereaguji motory jen se rozsviti led. Cervena sviti, zluta blika a na senzoru sviti modra led. Nevite co to znamena?
|
|
Nahoru |
|
|
pixel1
|
Napsal: úte 23.02.2016 21:58 |
|
Zkušený debatér
|
|
Registrován: 15.12.2014 Příspěvky: 232
|
Tak problem odhalen. Byl natrzeny konektor od senzoru. Preletovano a uz je funkcni.
|
|
Nahoru |
|
|
pixel1
|
Napsal: stř 27.04.2016 20:13 |
|
Zkušený debatér
|
|
Registrován: 15.12.2014 Příspěvky: 232
|
Mám tady novou desku do tohoto gimbalu a snažím se ji naladit. Může mi někdo napsat jak postupovat v ladění PID a co která hodnota vlastně dělá? Po připojení mi hodně vrni (vibrují) motory. Snižoval jsem hodnotu power az na nějakých 50-70 to už je lepší, ale pořád tomu něco chybí teď se mi zdá, že jsou motory už moc slabé. Kolika pólové jsou vůbec ty motory?
|
|
Nahoru |
|
|
ddano007
|
Napsal: čtv 28.04.2016 6:28 |
|
Mecenáš serveru
|
|
|
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
|
Ak ti to pomoze, moj setup je tuto. PID som nenastavoval, iba vykon motorov ( samozrejme aj s osadenou kamerou) tak, aby prestali motory bzucat... BTW raz sa mi tiez stalo, ze motor bol nejaky slaby a mal som blbo strceny konektor od motora do riadiacej dosky - motor isiel iba na dve fazy
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Naposledy upravil ddano007 dne čtv 28.04.2016 6:32, celkově upraveno 1
|
|
Nahoru |
|
|
Kdo je online |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
|
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
|
|
|